四月,草长莺飞,春回大地,空气渐暖。中南院电气一室研究室主任张晓鹏正背着行囊,行进在路上……作为发电机专业专家,等候他的是一场又一场的疑难攻关和故障应急……
4月中旬,湘潭3号机组大修正有序开展,技术人员在检查发电机转子时,发现转子进气端叶片脱落,导致汽端一块挡风板、两个手包绝缘被叶片撞坏。“不要着急,我们先做一下试验测试”。张晓鹏和团队成员随即开始进行转子端部内窥镜检查、RSO测试、两极电压测试等。通过一系列检测,发现端部绕组和风孔等处附着铝粉、铝屑,两极响应波形出现明显差值。根据转子绕组测试结果,技术人员最终断定,转子绕组下极第8套线圈发生匝间短路故障,建议电厂转子返厂处理转子。“这次真的帮我们解决了一个大难题。”湘潭电厂工作人员感谢道。“这次处理了转子匝间短路故障及转子内部残留的铝粉、铝屑,排除了后期转子可能出现匝间短路故障隐患。”
几乎同一时间,在不远处的攸县,攸能1号发电机出现了内冷水严重漏氢。这一次,张晓鹏又迅速奔赴现场……
早在4月初,中南院根据某发电企业在A修试验期间发现的问题,下发了《关于发电机定子内冷水系统多处漏水等问题的通报》通知,要求区域内发电企业针对发电机内冷水系统漏水、漏氢问题提高警惕,并对发电机内冷水系统漏水、漏氢缺陷进行专项排查。4月中旬,攸能公司按照中南院通知要求,开展发电机内冷水系统漏氢缺陷排查,排查发现,1号发电机内冷水漏氢率达到1.6米3/小时。根据《中国大唐集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求》,立即停运1号机组,并进行检查处理。发电机厂家检漏人员多次对内冷水系统进行气压和检漏试验,均没有发现发电机内漏点。张晓鹏认为事情并没有这么简单,他调来了历次试验数据,认真对比分析,推断发电机内冷水系统存在单向漏点,仅在内冷水系统外部压力高时,单向从内冷水系统外漏到系统内。他迅速采用内冷水系统密封试验方法,反向加压,验证得出该机内冷水系统存在严重单向渗漏缺陷。当解开内冷水系统进出发电机壳体各个法兰面后,发现发电机励端6点钟排污法兰口处存在明显气流。“多日的努力没有白费,就是这里存在漏点。”张晓鹏看着密封垫和波纹补偿器的漏点说道。在厂家对2个密封垫进行更换后,再次进行发电机反向加压试验及水压试验,试验数据全部合格。“机组顺利启动,并网成功。”接到这一消息,张晓鹏放心地笑了,接着又继续踏上了征程……
诸如此类的应急故障分析已经成了张晓鹏的“家常便饭”,每当发电机出现问题,他就化身设备的“守护者”,随叫随到,风雨无阻,用初心守护发电机正常运转。